2018年12月以來,該廠接到西北油田分公司生產指令,要求輕烴質量調整為2號國標,即飽和蒸汽壓符合夏<74kPa,冬<88kPa。
該站受裝置自身條件限制,短時間內無法有效調整,目前輕烴按混烴降價銷售,單價損失1000元/噸, 同時,液化氣塔塔底溫度一直保持在105度-120度運行,屬于填料塔,沒有直接上調空間,液化氣成份中的C5指標分餾效果差,如果單純提高塔底溫度,還會造成液化氣中C5+含量超標。如何使輕烴、液化氣質量成功升級達標?是擺在生產現場的一道難題。
該廠生產科、采油氣管理二區技術人員成立攻關小組,連續三天在現場研究圖紙和工藝流程,征求班組長操作上、管理上意見進行調參,經過調查分析論證,決定實施2個步驟進行。
第一步:調整回流比,降低C5+含量。先導通液化氣塔回流流程,開閥門FV1301,經過試驗找到最佳值,FV1301開度20%時,PV1314開度由14%增至18% 、LV1304開度由27%降至21%。
第二步:提高液化氣塔塔底溫度 。塔底溫控閥TV1337設定值由119℃逐步提升至140℃以上,進行突破性實驗。
經過化驗分析,該站輕烴飽和蒸氣壓由105kPa降至82 kPa,目前塔底溫度已經提至144℃,繼續化驗分析后,下降到78 kPa,符合國家輕烴質量2類標準、液化氣C5含量首次全面達標。
目前,雅克拉采氣廠大澇壩集氣處理站已經恢復輕烴、液化氣正常銷售價格,生產輕烴日均4噸、生產液化氣日均13噸 ,每天增收萬元以上效益,為新的一年油氣產量效益提升起好步、開好頭。